介质消耗量是衡量选煤厂工艺水平和管理水平的重要指标,也是提高选煤厂经济效益的重要环节。由于介质价格高,生产消耗量大,因而介耗大直接影响选煤厂经济效益。为了实现节支降耗,各选煤厂均需对介质流程进行全面检查评定,对各项数据指标进行研究分析,找出介耗大的主要原因,并采取有效方法和举措来降低介质消耗,从而降低生产成本,增加企业经济效益。
一、介耗大原因分析
介质消耗损失包括技术损失和管理损失。为了找出介质消耗量大的主要原因,选煤厂对介质流程进行了全面检查,对磁铁矿粉质量进行了检测,并对筛分设备和磁选设备的工艺效果进行了检查评定,以综合分析介耗大的主要原因。
1、磁铁矿粉指标对介耗的影响。选煤厂介质消耗与介质的真密度、磁性物含量、粒度和水分的大小存在密切的关系:介质的真密度越大,介耗越小;磁性物含量越高、细微粒含量越大,介耗越小;介质水分越大,介耗越高。
2、该选煤厂入选原煤煤种为长焰煤,其煤质较脆,在洗选过程中易碎,致使脱介不够充分;同时由于产生的次生煤泥较多,使介质煤泥含量增大,生产中需加大分流量,从而增加了磁选机的工作负荷,导致磁选机的磁选效率和回收率降低,介耗增大。
3、选煤厂精煤脱介筛均为双层筛,二层喷水嘴经常堵塞,喷水不足,影响脱介筛脱介效果。
4、选煤厂煤泥量大且水质较差,水体呈暗红色,为了改善煤泥沉降效果和水质,生产中聚丙烯酰胺和聚合氯化铝用量比较大,导致循环水粘度增大,影响了脱介筛脱介效果。
二、解决措施
1、严把介质质量关
介质质量问题引起了公司和厂的高度重视,因此对于采购进厂的磁铁矿粉,由技术室、经营室、化验室三个部门联合对磁铁矿粉的粒度、磁性物含量、水分进行严格把关,不合格者一律拒收。通过严格检测,多方把关,目前入厂介质合格率达到了100%。
2、增加磁选机的入料稳定性
现场调查发现,磁选机的入料是由泵直接给入,常出现没有溢流或溢流太大而“翻花”的现象,入料非常不稳定。经过一个阶段的研究和摸索,选煤厂在磁选机和稀介泵中间增设了一个稳流箱,当稀介流量较大时,可以在稳流箱内部获得一个缓冲,避免由于进料过多而造成的磁选效率低下的问题。在生产中,稀介悬浮液由泵给入稳流箱中缓冲,当稳流箱充满稀介悬浮液后,溢出的悬浮液则可经溢流口回流至稀介桶,从而使入料的稳定性大大提高,确保了磁选机能够正常工作。
改造后,对磁选机的磁选效率与回收率进行了测定。结果显示,与改造前相比,改造后磁选效率提高了21.87个百分点,磁性物回收率提高了6.79个百分点,虽然尚未达到规定指标,但是极大降低了介质消耗。
3、严控杂物
对于入选原煤中尼龙丝类杂物较多而堵塞筛板的问题,经追根溯源地了解发现,主要是由于井下运输项目部为了降低成本采用了劣质胶带,劣质胶带“刷边”磨损严重,掉落后即混入原煤,从而造成原煤中杂物较多。通过协商,矿方加大对井下运输项目部的监管力度,使得原煤中尼龙丝类杂物得到了有效控制,从而使筛板堵塞现象大为减少。
4、加强设备管理
在设备管理方面,选煤厂做到了以下几方面:
(1)加大了对密度计、液位计、灰分仪的监管力度,确保这些检测设备的准确性;
(2)定期检查清理脱介筛筛板,保证脱介筛脱介效率;
(3)经常检查磁选机槽体,以防煤泥聚积和堵塞现象;
(4)合理控制分流量,以减轻磁选机工作负荷,保证磁选效果;
(5)加强预防性检修,减少事故停车。
通过采取以上一系列措施,该选煤厂介耗得到有效降低,降耗措施成效显著,有效节约了介质成本,经济效益相当可观。如果您有磁选机等设备方面的需求,欢迎免费咨询红星机器热线电话:0371-67772626。
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